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梅山矿业:“小切口”撬动“大效益”

“小切口”何以撬动“大效益”?梅山矿业的实践给我们提供了可借鉴的思路:不贪大求全,而是聚焦一线痛点,以投入少、见效快的精准改善,激活了人人都是“经营者”的主体意识。一年来,该公司74个项目落地生根,充分说明“小切口”并不是小打小闹,而是一种务实高效的战略选择,也是企业高质量发展的锚点。

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在矿山生产经营的细微之处,往往蕴藏着巨大的改进空间。梅山矿业自2025年全面推行“小切口”项目,聚焦现场实际问题,以“范围小、目标明、投入少、易实施、见效快”为原则,鼓励全员立足岗位持续改善,将“人人都是经营者、岗位就是利润源”的理念转化为生动实践。

 

一年来,在74个“小切口”项目中,有69个顺利完成,覆盖成本削减、安全环保、设备改善、生产效率、质量改进五大领域。2026年,已有56个“小切口”项目正式立项,其中安全类项目占比超过3成。

 

精准定位:从细微处破解难题

 

“小切口”项目,是指瞄准生产经营中的具体问题,以解决现场实际所需、达成可量化效果为核心的改进活动。2025年,梅山矿业梳理的“小切口”项目中,既有公司级重点,也有班组级创新,真正实现了全员参与、全面覆盖。这些项目不仅解决了长期困扰一线的“老大难”问题,更带来了可观的经济效益和安全改善。

 

撬毛台车大臂延伸筒耐磨垫安装槽变形损坏问题,由于备件昂贵、维修繁琐,给现场带来了不小的麻烦。矿里的技术人员通过测绘修复、自制安装槽、改用不同材质的耐磨块等小改小革,使设备故障率从以前的每周两三次减少到了每月两三次,维修时间由8小时压缩到了1到2小时,单次维修成本从5000元锐减到了1000元左右,精准改进换来了设备运转效率的大幅提升。

 

在采准分厂,针对火工材料成本高的难题,分厂实施了分区分类控制装药量、周边眼空气间隔装药、提高掘进炮效等一系列改进举措,使炸药单位成本下降10%,雷管单位成本下降15.3%,单循环进尺由3.18米提高至3.26米,实现了降本与增效的双赢。

 

同时,针对回采爆破故障率一度居高不下,且丢矿严重的问题,分厂项目团队打出了一套“组合拳”:全面普查每个爆破迎头,数据每日更新,做到底数清、情况明;科学优化爆破参数,将边孔角从61°调整为55°,炮孔数量由9个增加至11个,显著改善了爆破效果;定期开展装药技能比武,打造专业化装药团队;建立早早班、班组长、当班责任人“三级确认”机制,强化全过程管控。多措并举之下,回采爆破故障率被控制在3%以下,重点回采分层-366米水平全年回采回收率达105%,单月最高162%,有效回收了上分层残留矿,让资源“颗粒归仓”。

 

安全赋能:小改善守护大安全

 

安全是矿山的生命线。在-490米水平皮带运输线上,铁件杂物多、人工捡铁作业风险高一直是困扰现场的难点。项目团队自主安装了磁性物料除铁装置,并优化检测灵敏度及磁场强度,投入使用以来,累计捡拾杂物1298件,除铁率达75%,既降低了铁件对下游工艺的影响,更彻底消除了人工捡铁的安全风险。

 

同样,球磨给料系统的漫矿风险也通过“小切口”项目的实施得到了有效化解。由于原矿含水率高、含泥重、杂物多,导致皮带漏斗频繁堵塞,安全风险较高。项目团队围绕这个老毛病动起了脑筋:给皮带装上新式水刮板,皮带一边运转,一边刮掉粘附的矿粉;在漏斗上加装防漫矿装置,一旦堵塞就能自动停机;增大下矿口和护板角度,让矿粉下得更顺畅……几项小改动完成后,5系列和8系列球磨机的漫矿故障从每月四五次直接降到了零;30号皮带机加装了高分子不粘耐磨刮板后,堵塞问题彻底消除。这种从源头消除隐患的思路,也成为了2026年“小切口”项目的重点方向。

 

机制保障:让“小切口”持续发力

 

“小切口”项目如何保持生命力?得益于梅山矿业采取的常态化推进机制。矿里专门印发了《“小切口”项目实施方案》,建立了公司、部门、分厂、班组四级项目推进体系,明确了改善目标和实施方案,并制订了严格的过程管控和评审奖励制度;项目完成后,其中一些共性举措被纳入优秀案例库及管理制度,各部门和分厂相互借鉴、共同遵守。2025年,矿里评选并表彰了43个优秀项目,持续释放激励效应。

 

新的一年,梅山矿业紧密围绕少人化、无人化发展要求,精准研究年度项目,针对管理缺陷持续滚动立项,不断完善管理机制,加大激励力度,鼓励更多员工投身改善实践。截至目前,已有56个“小切口”项目正式立项。

 

从安全治理到成本控制,从设备维护到工艺优化,梅山矿业推进的“小切口”实践,汇聚成了提质增效的强大动能,为建设智慧、安全、高效的现代化矿山注入了源源不断的活力。同时,“小切口”项目也充分证明:只要扎根现场、发动全员,细微之处也能结出丰硕的创效果实。